首页>工作相关>GS2000T GS3000T 交流伺服驱动单元报警代码

GS2000T GS3000T 交流伺服驱动单元报警代码

报警号一览

报警意义主要原因处理办法
Err-1 电机速度超过设定 值 (参考PA54参数 最高速度限制)。 1、编码器反馈信号异常; 检查电机编码器及其信号线连接情况。
2、PA54(最高速度限制)设置值太小 或电机编码器线数设置比实际电机编 码器线数小; 重新调出电机的默认参数。
Err-2 主回路直流母线电 压过高 1、制动电阻未连接或损坏; 检查制动电阻及其连接。
2、制动电阻不匹配(阻值太大) 注意:制动电阻阻值越小,但流过制动 电路的电流越大,容易损坏制动电路中 的制动管: A、更换阻值和功率匹配的制动电阻; B、根据使用情况降低启停频率; C、增大加、减速时间。
3、供电电源电压不稳定; 检查供电电源。
Err-3 主回路直流母线电 压过低 1、输入电源容量不够,导致电压偏低; 检查电源容量及控制柜电气部分。
2、接通电源时出现,伺服单元控制板 故障。 更换伺服单元。
Err-4 位置偏差计数器的 数值超过设定值 (参考PA32设定 的位置超差检测范 围) (PA137=0:不检测 位置超差报警; PA137=1:检测位置 超差报警。) 1、脉冲指令频率过高或电子齿轮比设 置过大; 检查上位机指令频率,检查电子齿轮比 PA29/PA30 的设置。
2、负载惯量较大,或转矩不足; 1、电机参数设置错误,重新调出电机 默认参数; 2、增大伺服单元和电机功率; 3、减轻负载。
3、电机编码器故障或编码器线数设置 错误; 检查电机编码器及其连接情况,
4、位置环或速度环增益设置太小(参 阅PA15、PA16、PA19); 调整速度环或位置环增益。
5、位置超差有效范围设置太小。 正确设置PA32。
Err-6 速度放大器饱和故 障 1、U、V、W三相相序接反; 正确连接U、V、W接线。
2、电机默认参数不对,或电机特性太 软。 核对PA1对应的电机型号代码,重新正 确调出电机默认参数。
3、转矩限制太小,电机刚度不够; 增大转矩限制值 (PA133~PA136), 使其刚度增加。
4、与电机轴连接的机械设备受阻,导 致驱动电流过大。 排查机械故障。
Err-8 位置偏差计数器溢 出 1、位置指令电子齿轮比设置过大; 检查PA29、PA30参数的设置。
2、脉冲指令输入过高。 确保上位机指令脉冲频率不大于 1M。
Err-9 电机编码器信号 反馈异常 1、电机编码器信号接线不良或接线错误; 检查连接器和信号线焊接情况。
2、电机编码器信号反馈电缆过长,造成信 号电压偏低; 缩短电缆长度(30m以内)。
3、电机编码器损坏; 更换电机或其编码器。
4、伺服单元故障。 更换伺服单元。
Err-11 伺服单元内部 IPM模块故障 1、接通电源,伺服单元尚未使能时出现, 无法消除; A、伺服单元故障; B、制动电阻接线端与地短路。 若为A原因则更换伺服单元; 若为B原因则检查并正确连接制动电 阻。
2、接通电源,伺服单元尚未使能时出现, 重新上电可以消除; 接地不良或外部干扰导致。检查接地, 查找干扰源,并远离干扰源或做屏蔽  处理。
3、接通电源,伺服单元使能时出现,无法 消除; A、电机电源线U、V、W间短路,或U、 v、w与PE之间短路; B、伺服单元 IPM模块损坏; C、驱动单位电流采样回路断开。 若为A原因则更换电机线或更换电 机; 若为B、C原因则更换伺服单元。
4、电机起动或停止时出现,重新上电可以 消除。 A、伺服单元设置的电机默认参数错误; B、负载惯量较大,起动、停止时的指令加 速速率过大。 若为A原因则重新进行恢复电机默认 参数操作; 若为B原因则加大指令的加、减速度 时间,降低指令加速速率。或者减小 负载惯量。
Err-12 过电流报警 1、电机长时间超过额定转矩运行; 减小负载或更换大功率电机。
2、接地不良; 确保接地电阻小于10日。
3、电机绝缘损坏。 更换电机。
Err-16 电机热过载 1、电机额定电流参数设置错误。 按照电机铭牌正确设置驱动参数。
2、电机长时间超过额定电流运行。 A、减轻负载: B、更换更大功率的驱动装置和电机; C、检查机械部分是否有异常。
Err-17 制动时间过长 1、输入电源电压长时间过高; 接入满足伺服单元工作要求的电源。
2、无制动电阻或制动电阻偏大,制动过程 中,能量无法及时释放,造成内部直流电 压的升高。 连接正确的制动电阻。
Err-18 直流母线电压过 高,却没有制动 反馈 1、制动电路故障; 更换伺服单元。
Err-19 直流母线电压没有 达到制动阀值时,却 有制动反馈。 1、制动电路故障; 更换伺服单元。
Err-20 接通电源时,伺服单 元 EEPROM 故障报 警 1、上电时,伺服单元读取EEPROM 中的 数据失败; 重新恢复电机默认参数。
2、EEPROM芯片或电路板故障。 更换伺服单元。
Err-21 电源缺相报警 三相输入电源缺相。 检查输入电源。
Err-23 电流采样错误 1. 电流传感器工作电压不正常或者器 件损坏。 更换伺服单元。
2、电流采样回路采样电阻损坏。
Err-28 软件升级参数有误 软件烧录或升级后没有重新调整参数和 保存参数。 重新调出默认参数,并保存参数后 重新上电。
Err-29 上电参数检测有误 软件升级时新旧版本冲突引起。 执行参数写入操作,重新上电。
Err-30 交流输入电压过高 报警 三相交流电源输入电压过高,超过了额定 电压的115% 调整电网电压或增加交流电抗器、 交流滤波器等设备稳定电源。
Err-32 编码器UVW信号非 法编码 1、接口接触不良或电缆屏蔽不良; 检查编码器接口及屏蔽线。
2、编码器UVW信号损坏; 更换编码器。
3、编码器接口电路故障。 更换伺服单元。
Err-33 上电时主回路电压 异常 1、上电瞬间,输入电源电压过低或电压 波动太大; 检查输入电源。
2、整流器损坏或软启动电路故障。 更换伺服单元。
Err-34 脉冲电子齿轮比过 大 脉冲电子齿轮比参数设置不合理 正确设置PA29/PA30
Err-35 外接制动管故障 1、参数PA225设置错误; 正确设置参数 PA225
2、制动管损坏 更换伺服单元
Err-36 三相主电源掉电 1、三相主电源掉电或瞬时跌落; 检查主电源,确保有正确的三相电 压输入。
2、三相主电源检测电路故障。 更换伺服单元。
Err-37 散热器温度低于-20 "C报警 环境温度过低。 改善环境温度。
Err-38 散热器温度高于75 ‘C报警 1、电机长时间过载运行; 减轻负载。
2、环境温度过高; 改善通风条件。
3、伺服单元损坏。 更换伺服单元。
Err-39 绝对式编码器传感 器模式下读数据错 误 1、PA1参数设置错误; 调出正确的电机默认值。
2、连接CN2的信号断开或接触不良; 检查CN2接线。
3、绝对编码器损坏。 更换新的电机。
Err-40 绝对式编码器数据错 误 1、编码器或编码器线受到干扰; 检查伺服单元及伺服电机接地。
2、编码器故障。 更换伺服电动机。
Err-41 绝对式编码器多圈数 据错误 编码器圈数计数错误或数据丢 失。 更换编码器。
Err-42 读绝对式编码器 EEPROM错误 1、伺服单元上电读编码器 EEPROM错误 检查编码器反馈CN2接线。
2、电机编码器EEPROM损坏 更换电机。
Err-43 读绝对式编码器 EEPROM时校验错误 上电时伺服单元读取编码器 EEPROM之后数据校验错误。 执行Ab-Set编码器写入操作。
Err-44 编码器单圈多圈配置 不正确 PA1参数设置错误。 调出正确的电机默认值。
Err-45 编码器数据校验错误 传感器模式下,读编码器当前位 置时数据校验错误。 检查接地。
Err-46 编码器超速 1、伺服单元断电期间,电机高 速被动旋转。 接通伺服、系统电源,进入系统界面并且 Canbus 通讯正常后,重新上电,此报警自 动消除。
2、未连接外置3.6V电池时,伺 服单元上电出现。 1、安装3.6V电池。 2、接通伺服、系统电源,进入系统界面并 且 Canbus通讯正常后,重新上电,此报警 自动消除。
Err-47 编码器单圈分辨率错 误 伺服单元上电时,电机大于 100/min 的速度旋转。 1、将电机转速调节到100r/min以下 2、接通伺服、系统电源,进入系统界面并 且 Canbus通讯正常后,重新上电,此报警 自动消除。
Err-48 编码器单圈计数错误 1、编码器受干扰; 1、对编码器接线实施抗干扰措施, 2、接通伺服、系统电源,进入系统界面并 且Canbus通讯正常后,重新上电,此报警自 动消除。
2、编码器故障。 更换伺服电动机
Err-49 编码器电池电压过低 报警 注意:消除此报警后, 系统需要重新建立机 床坐标。 1、编码器电池电压过低; 更换电池,然后接通伺服、系统电源,进入 系统界面并且 Canbus通讯正常后,断电、 重新上电,此报警自动消除。
2、伺服单元未上电时,断开过 编码器电池或断开过编码器连 接线缆; 确认连接正常后,接通伺服、系统电源,进 入系统界面并且 Canbus通讯正常后,断电、 重新上电,此报警自动消除。
3、编码器断线。 确认连接正常后,接通伺服、系统电源,进 入系统界面并且 Canbus通讯正常后,断电、 重新上电,此报警自动消除。
Err-51 位置指令频率过高 位置指令频率过高或电子齿轮 比过大。 降低位置指令频率,或正确设置电子齿轮 比。

警示号一览

警示号 意义: 主要原因 处理办法
AL-701 编码器电池欠压警示 编码器电池电压低 务必在伺服单元通电的情况下更换电池,更   换电池后,此警示自动消除。

标签: CNC

移动端可扫我直达哦~

推荐阅读

cnc 2024-09-07

三菱CNC 64-SM如何复制程序

2024年了,遇到这样一台没有u盘,rs232接口生死难料的设备,也是挺无语的。BOSS以旧换旧淘了这么台设备,于是输入程序成了一个令人头疼的事情。花整半天时间手打了一个程序之后,想起来,这台设备对应的工序类似,所以程序格式基本相同,...

工作相关 CNC

cnc 2024-06-25

数控设备打刀缸紧刀慢松刀快或是紧刀快松到慢

公司某台华中的设备出了点问题,自动换刀的时候刀臂停在了换刀的位置不动弹了。检查了一下气源,供气倒是正常,将刀臂手动摇回初始位置后,按华中官网的指令,用“M69”命令将刀杯回位。检测了一下抓刀的流程,发现松刀时打刀缸下落速度正常,但紧刀...

工作相关 CNC

cnc 2024-06-22

华中数控刀库主要功能M代码含刀套倒下回位

单位多台华中系统的设备,运行稳定,就是时不时会出现一些小问题,比如刀库突然卡死,主轴定位偏移之类的。今天遇到一个因为信号超时引起的异常,换刀时松刀较快,但紧刀的时候气缸回退过慢,松紧刀信号超过了换刀程序的规定时长,从而引发了报警。用活...

工作相关 CNC

cnc 2024-04-17

数控铣刀杆MFWN04镶合金铣刀的代替品

单位加工深槽一直使用镶合金的铣刀,这货因为需要把刀片焊接上去,可能尺寸比较难以控制。博主在淘宝上尝试了很多家店铺的商品,质量偏差较大,不是直径(标称值统一为20的情况下)有较大出入,就是头部研磨过于粗糙,好不容易找到一家图片与产品质量...

工作相关 CNC

cnc 2024-03-07

三菱M60S无刀库报错9.ATC NOT READY

公司的三菱M60S有年头了,原本就是一台二手设备,配置较低,也没有加装刀库。某天操机的师傅过来找,说机床撞刀后报警了,重新开机后报警也没有消除。下去看了一下报警信息:9.ATC NOT READY这个错误太眼熟了,在有刀库的设备上经常...

工作相关 CNC

cnc 2024-03-01

广州数控GSK980MDC黑屏维修一例

清早到公司的时候车间主任告知一台广数的设备黑屏,看了下电气柜,伺服均通电量灯无报警。打开GSK980MDC位置的控制箱,测量了一下配套开关电源的输入部分,220V输入正常,就是没有了低压输出,考虑是开关电源损坏了。开关电源是个易损件,...

工作相关 CNC

cnc 2023-10-28

GSK980数控铣床伺服无报警黑屏一例

生产企业的设备故障犹如家常便饭,坏得多了,虽然不是设备维修人员,现场看上一圈,偶尔也能看出一点门道了。今天遇到一个黑屏的故障,设备系统是广州数控980系统的,广数的系统虽然没有三菱法拉克之类的名声在外,胜在操作简单,工作也很稳定。打开...

工作相关 CNC

cnc 2023-10-09

HSV-18S系列交流主轴驱动器故障一览表

故障诊断注意:参与检修人员必须有相应专业知识和能力。主轴驱动和电机断电至少5分钟后,才能触摸驱动器和电机,防止电击和灼伤。驱动器故障报警后,须根据报警代码排除故障后才能投入使用。复位报警前,必须确认EN(主轴使能)信号无效,防止电机突...

工作相关 CNC

cnc 2023-06-23

三菱60S刀库报警 MAG. POT NOT STANDBY OK

单位的三菱60S是二手的设备,虽工作环境恶劣,劳动强度大,但是老当益壮,唯一容易出故障的是换刀系统,而故障原因也不在该设备自身,经常是由于外部气管的泄露断裂,导致机械结构未能正确到位,引起某个信号的缺失,今天遇到的就是这样一个故障。气...

工作相关 CNC

cnc 2023-06-14

数控程序中的不同基准面下的g81的数值设置

g81是数控程序中非常常用的一个打孔语句,它的语法一般如下,其中x,y是制孔的坐标,z轴指孔的深度坐标,r同样也是坐标,表示程序允许快速下降到一个安全位置的坐标。g0x0y0z0 (隐性提供起始坐标) g81 x0 y0 z-10 r...

工作相关 CNC

cnc 2023-06-02

发那科(fanuc)循环嵌套一例

车间试样一个工件,需要编制一个简单的程序,该工件如下图,两侧阶梯孔上下对称,两个阶梯孔尺寸一致。尺寸与位置都很规则,所以就考虑用单个坐标,利用循环嵌套的方式来编制程序。加工圆形的时候需要用到y坐标,而因为工件分为上下两部分,这两个部分...

工作相关 CNC